近日,由中國重型院承擔的攀鋼集團江油長城特殊鋼有限公司(簡稱:長城特鋼)45MN快鍛機改造項目,順利通過用戶竣工驗收。
長城特鋼是國家重點特殊鋼科研生產(chǎn)基地,是以精品特鋼、鈦及鈦合金為主導的中國高端金屬材料領(lǐng)軍企業(yè),生產(chǎn)的特種合金、特種不銹鋼、工模具鋼等產(chǎn)品在國內(nèi)占有重要地位。長城特鋼45MN快鍛機進口自國外,是該公司的關(guān)鍵裝備,主要用于高溫合金、工模具鋼及特殊合金等重點產(chǎn)品的鍛造生產(chǎn)。設(shè)備于2011年投產(chǎn),經(jīng)過十余年的高負荷運轉(zhuǎn),已存在作業(yè)率降低、設(shè)備性能指標下降、維護困難、框架晃動等問題和意外停機風險。
中國重型院承接項目后,通過分析、研究原設(shè)備的結(jié)構(gòu),將原有的插入式預(yù)應(yīng)力框架改進為平接式預(yù)應(yīng)力框架,并重新設(shè)計制造了立柱、活動梁等部件,使機架剛度提升40%,徹底解決了框架晃動的問題。針對設(shè)備已高負荷運轉(zhuǎn)多年的實際情況,對本體、重要部件進行了有限元分析校核和優(yōu)化,檢查并更換了有問題的零部件,恢復了設(shè)備各項功能,提升了運行精度;將動梁導向潤滑由稀油潤滑改為甘油潤滑,提升了潤滑效果,降低了運維成本。
在項目施工過程中,為壓減設(shè)備停機時間、保障客戶利益最大化,項目團隊通過采取提前謀劃、日夜連續(xù)作業(yè)等措施,較合同約定的84天提前了14天,僅用70天完成了現(xiàn)場全部作業(yè),實現(xiàn)設(shè)備復產(chǎn)。
此次改造,不僅從根本上解決了原設(shè)備生產(chǎn)率降低的問題,消除了存在的安全隱患和停產(chǎn)風險,而且有效提升了長城特鋼的特種合金產(chǎn)能,對增強我國關(guān)鍵特鋼產(chǎn)品的自主供應(yīng)能力具有積極作用。經(jīng)用戶統(tǒng)計,試生產(chǎn)首月,設(shè)備月產(chǎn)能較改造前提升20%。歷經(jīng)近5個月的試生產(chǎn)檢驗,設(shè)備運行穩(wěn)定,為用戶創(chuàng)造了客觀的經(jīng)濟效益,獲得用戶高度認可。
近年來,中國重型院已先后成功完成了2000噸快鍛壓機改造、6000噸快鍛壓機改造、8000噸鍛壓機改造、10000噸多向模鍛壓機改造、1600噸擠壓機改造、3500噸擠壓機改造、5000噸擠壓機改造等數(shù)個鍛造、擠壓裝備提升改造項目,積累了豐富的經(jīng)驗,具有雄厚的技術(shù)實力,可提供全套定制化的鍛壓設(shè)備更新和提升改造方案,為用戶企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展增添動力,與行業(yè)共享重型鍛壓高質(zhì)量發(fā)展新成果。
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